和风拂面爽,晴空万里好。3月7日早上10点,望着明媚的春光,中石化江汉油田江汉采油厂工艺所采油室主任周庆江满心欢喜。30分钟前,周庆江带着员工汪涛涛来到钟市采油管理区钟6斜-27井,用电力分析仪测出该井日耗电57千瓦时,与之前相比节电98千瓦时,节电率达63%。
钟市采油管理区钟市二站副站长李袁元佩服地说:“自今年1月安装了新设备,调整冲次后,油井节电情况非常好。”
李袁元口中的“新设备”是厂去年底引进的半直驱永磁电机。随着江汉油区勘探开发深入,低产、低液、低泵效井不断增多,其中泵效小于30%的“三低井”有333口。由于抽油机冲次与地层供液能力不匹配,“三低井”机采效率低、采液单耗高,成为油区耗电大户。
据统计,江汉油区非自动调参井有801口,在没有引进新设备时,调整冲次需更换皮带轮,不仅费时费力,还严重影响采油时率。为有效解决难题,该厂集思广益攻关,借鉴兄弟单位应用成功经验,选定半直驱永磁电机,在钟6斜-27井、黄20斜-9井等5口不同机型、配套电机功率、液量的“三低井”先行试点,开展能耗监测,测算出使用半直驱永磁电机后,在同等工况下单井日均节电19千瓦时。其中,广斜3-12井首次应用后日节电达30千瓦时。
然而,节能创效的脚步并没有停歇。厂工艺技术人员通过深入研究井史、地层特性、产量现状和生产参数,在保证产量基础上,进一步优化方案,合理调整油井冲次;每日通过PCS平台,观察耗电情况,并多次到井场使用电力分析仪现场验证。截至目前,先行试点的5口油井日节电251千瓦时,平均单井日节电50千瓦时,单井节电率38.7%。
下一步,江汉采油厂将持续跟踪半直驱永磁电机的现场应用效果,加快新工艺推广进千瓦时,计划在20口油井上推广应用,预计日节电800千瓦时、年节约成本52万元。
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