“以前巡检,会留意氧化槽是否有异味逸出,在查看在线监测据时心情随着数据波动起伏。现在改造完,设备运行稳定、数据达标,心里踏实多了!”9月下旬的一天清晨,陕西兴化集团公司动力中心员工王小东站在烟气脱硫装置巡检时,望着排放的洁净烟气,语气中满是轻松与欣慰。
作为该公司5台锅炉的“环保搭档”,这套投运近6年的烟气脱硫装置肩负着处理锅炉烟气和硫回收废气的双重任务。谁能想到,就在几个月前,烟气脱硫装置运行不稳定让公司上下高度关注。如今,经过一场为期30天的技改攻坚,烟气脱硫装置实现“重生”。
随着运行时间延长,兴化公司烟气脱硫装置的性能出现一定程度下降。“停一个小时,损失上百万;不停,又担心排放超标。”那段时间,公司上下忧心,技术人员和检修人员24小时轮流坚守现场,出现问题用堵漏剂及时处理。但大家都清楚,这只是权宜之计,唯有进行彻底改造才能从根本上解决问题。
“不能再‘头痛医头’了,要改就改到根上!”兴化公司下定决心,将烟气脱硫装置改造列为“一号工程”,在组建“特护专班”维持装置运行的同时,启动技改攻关。
该公司邀请烟气脱硫技术专家、环保企业技术能手,从工艺、设备、管理三个维度对装置进行全面“诊断”。找准问题后,他们用两个多月时间先后到河北、南京、广西等地“取经”,并结合企业实际制定了“三步升级”方案——更换耐腐蚀设备、优化工艺流程、强化辅助系统。
7月初,检修窗口期来临,早已准备就绪的150名施工人员和20台大型机械迅速行动,展开了对烟气脱硫装置的全面“治疗”。盛夏时节,烈日炎炎,作业现场犹如蒸笼,气温持续在40℃以上,受限空间内闷热难耐,但没有一个人喊苦叫累。经过30个日夜的艰苦奋战,按时完成了120余项任务,为脱硫装置换上了新“心脏”。
8月初,“大病初愈”的脱硫装置迎来“大考”——5台锅炉满负荷运转。当在线监测屏上的数据显示出来时,所有人都如释重负:逃逸氨浓度为0.8毫克/标立方米,远低于国标3毫克/标立方米;出口颗粒物浓度为1.2毫克/标立方米,比国标要求低近10倍;外排的烟气更清净。
通过1个多月的检验,目前脱硫装置运行平稳,消耗还下降了不少。
“这次改造,改的不只是设备,更是理念。”在检修总结会上,兴化公司负责人表示,环保从来不是负担,而是企业生存和高质量发展的“生命线”。
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