西北油田采油二厂:巧用三柱塞增压泵,节能降耗增效益

“三柱塞增压泵今天已经在TH12114井正式投用,经改用后的油气输油泵可将原油直接输送到12-6计转站,不仅节约了三倒费用,还达到了节能降耗的目的。”近日,西北油田采油二厂采油管理一区主任技师吴登亮满怀成功的喜悦说。

TH121144井是一口距离采油二厂有40多公里的偏远井,小时产液量5.8方,日产140方。该井原临时进站管线是通过与TH12157井进站管线搭接而成,管线总长5.5公里、管容积近70方,生产时回压高。为降低回压,释放能量,只能靠井口短期生产流程生产和罐车倒油。而原来使用的罗茨泵只能往罐车打油,无法输送到计转站。

为了节约三倒费用,采油二厂采油管理一区主任技师吴登亮、技师晋伟强经多次现场勘察和费用核算,提出可行性方案。他们决定使用“3SY-10/4型变频输油泵”,实现井口二次增压进站的模式,解决井口输油难的“瓶颈”。

经过三天紧锣密鼓的组装,先后进行井口来液进罐脱气、罗茨泵喂油、远程变频控制柱塞泵增压,电动远程回流、雷达远程液位计安装,最后经过联调联试、暖管,终于投用,实现了油井产液进站生产。

该井实施降回压、井口接转生产后,每小时产液上升至7.0方,日产量168方,降回压后增产28方。经改装后的油气输油泵可将井口储罐的原油直接输送到12-6计转站,日节约三倒费用4000余元,同时,该泵采用变频控制,输油泵排量与油井产液参数匹配,电机功率18.5千瓦,避免了“大马拉小马”的状况,达到节能降耗的效果。

关键字:西北油田采油二厂、三增压泵、节能降耗、节约成本、增效
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