固光也是光气,中毒风险不可忽视

  固光,即固体光气,又名三光气,化学名称为二(三氯甲基)碳酸酯。作为剧毒光气的替代原料,固光在国内使用量较大,尤其是随着农药、医药、香料和染料等行业的需求不断增大,近几年各地陆续新建了一些使用固光的生产装置。固光虽被列入《危险化学品目录》,但其危险性未被一些使用企业所熟知与了解。

  近一年来,笔者去过近10家近年新建的使用固光的企业。这些企业多在中西部产业转移地区,企业人员普遍认为固光很安全,不重视固光可能产生光气而引发中毒风险,对固光使用过程中发生过的中毒事故案例更是一无所知。

  导致光气中毒的主要途径有:一是采用蒸汽直接加热溶解釜,致使溶解釜温度过高,固光加速分解,光气泄漏。二是溶解釜中溶剂甲苯或氯仿混入杂质,促使固光加速分解,光气泄漏。三是反应釜气相憋压,导致压力过高,泄压过程中造成塑料波纹管气相管线爆裂。四是光气泄漏后,现场通风不畅,操作人员未配备个体防护用品进入现场应急处置。

  笔者在现场检查发现,目前固光使用环节的投料有两种方式。一是先在溶解釜中采用甲苯或氯仿等溶解,再滴加到反应釜中;二是直接将固光投料到反应釜中。因此,固光使用环节中,还存在以下风险。

  一是溶解釜未设置在密闭间,固光直接从溶解釜人孔手工投料,或加入料仓进行投料,但缺少必要的排风措施。

  二是未设置光气破解系统,溶解釜、反应釜等反应过程中产生的含光气尾气直接从楼顶排放,或现场没有通风设施,未设置光气报警。

  三是固光储存仓库问题多,缺少相应的防潮、通风、报警、光气破解等措施,固光直接存放于地面。

  四是固光包装与运输存在风险。笔者在辽宁一家企业发现,该企业采用吨袋内装小包装袋储存、运输固光,一旦尼龙包装袋在装卸时被铲车铲破,或在运输中被刮破,或运输中出现交通事故,包装袋极易破损,抛洒的固光遇水或火等,必然会分解产生光气。

  五是涉及固光的反应过程未设置自动化控制,未对温度、压力、冷却水流量、搅拌等设置必要的联锁。

  因此,笔者提醒各监管部门和企业,要高度重视固光使用过程中的光气中毒风险。

  一是要转变观念,固光也是光气。固光分解产生的是光气,无论是在反应釜内边分解、边反应的光气,还是在储存过程中受潮受热而分解产生的光气,此“光气”与彼“光气”没有区别。光气一旦泄漏到空气中未及时控制扩散或排入破解系统,就会引起现场人员光气中毒,造成人员伤亡。

  二是使用固光也涉及到光气化工艺。正在修订中的《光气及光气化产品生产安全规程》已将固光视同光气进行管控,因此,使用固光发生光气而进行反应的过程也应视同为光气化工艺。建议企业按照光气化工艺的要求,设置必要的控制系统与联锁,对反应温度、压力等主要参数进行控制;光气化溶液应设置进料切断阀,事故状态下紧急切断光气化反应的进料,尾气与释压应排入光气破坏处理系统。

  三是严格控制固光的溶解风险。溶解环节应设置在密闭间,密闭间内应设置有毒气体报警和负压排风系统,排风进入光气破坏系统。严禁采用蒸汽直接加热溶解釜,控制溶解温度不得超过其分解温度。溶解釜应设置温度的控制、报警和联锁设施,温度高高时,切断热源。溶解釜放料应设置调节阀,并与投料量、光气化釜温度、压力实现联锁。操作人员进入溶解间进行操作时,必须先检测确认无光气泄漏,并佩戴个体防护用品进入密闭间进行操作。

  四是加强固光储存风险管控。严格控制固光的最大储存量不得超过7天的用量,储存于阴凉、干燥、通风良好的单独的库房,远离火种、热源,不得与其它物质混存。固光包装应密封,严禁在敞口的条件下存放。仓库内应有严格的温度和湿度的限制,设置远传的温/湿度计并报警。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料,不得使用水进行灭火。应设置光气检测和事故排风系统,排风系统和光气破坏系统连接,当检测到光气浓度时,立即启动排风风机将仓库内的气体抽排至光气破坏系统。

  五是光气破坏处理系统应满足24小时处理需求。光气破坏处理系统应包括正常生产时的尾气回收及破坏处理系统


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