江汉采油厂:套管“修复术”增油近3000吨

“2023年,江汉采油厂累计治理套损井17口,增油2647.1吨,恢复地质可采储量10.68万吨,实现套损管理由被动调整向主动防控转变。”在 2024年江汉油田江汉采油厂工作务虚会上,技术监督站汇报套损井治理效果喜人。

套管损坏,轻则“伤筋动骨”影响产量,重则缩短油水井生命周期,如果套损井数量越来越多,就会严重影响油田开发。但由于套损井大多井况复杂,作业施工难度大、周期长,对于套损井的治理一度陷入两难窘境。

机会往往隐藏在困难背后。近年来,江采科研人员围绕套管损坏“顽疾”,结合生产开发实际找症结、定药方、抓落实,大力推广快速找漏、化学复合堵漏等工艺,优化日常管理制度,治养并重让套管“恢复健康”。

目标明则步履坚。江采地质人结合动、静态资料,对王场、广华等油田的140余口套损井开展“地毯式”潜力摸排,筛选出一批潜力大、效益好、工艺简单的套损井,提前编制完成套损井防治方案,明确年度目标任务、工作量及保障措施等,确保套损井治理工作有章可循。

治理工序复杂,找准漏点至关重要。江汉油田传统找漏工艺以机械式单双封隔器找漏为主,需频繁座封、解封,受到井筒、封隔器质量、地层压力、人工操作等因素的影响,起下管柱劳动强度大、占时长,找漏一次性成功率较低。江采工程技术人员开展快速找漏工艺技术,推广五参数流量计找漏,利用流量、温度、压力、磁定位、自然伽玛5项参数,精准测出套管漏失位置。“五参数找漏法”相比封隔器找漏工艺,效率和准确性都有明显提升。全厂共用“五参数找漏法”找漏33井次,平均占时4小时,大幅节约了时间。

对症下药,方能药到病除。技术人员认真研究每口套损井的产生原因,结合现场施工、测井曲线和地层物性进行综合解释套损情况,分类开出“处方”。针对套管严重腐蚀、多处破漏的油水井,采取小套管挤堵固井的方式,在原井眼内,下入小套管,再固井、完井,一举解决了套管多点腐蚀、长井段破损或轻微变形的难题。对于套管浅层漏失、地面返水的套漏井,技术人员持续改进挤堵施工程序,采用分时段反固的水泥砂浆挤堵技术,有效提高浅层漏点封堵的一次成功率。

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