消除装置稳运拦路虎——齐鲁石化重油催化装置连运创纪录

  日前,齐鲁石化炼油厂第二催化裂化装置停工检修。该装置连续安全平稳高负荷运行1305天,刷新了重油催化装置长周期运行纪录,挤入中石化同类装置先进行列 。

  “二催化装置1986年投产,设计能力为年产80万吨,而且原料百70%以上是重油,能够运行这么长时间,得益于大我们厂直面困难,通过采取技术攻关、优化操作方案、针对性职工培训等措施,为重油催化装置长周期平稳运行奠定坚实基础。”炼油厂副经理李小军坦言。

攻关解难题 消除平稳运行“拦路虎”

  二催化装置已经运行30多年,而且吃“粗粮”远比吃“细粮”对设备造成的腐蚀严重。近几年来,烟机振动和外取热器泄漏一度成为制约装置平稳运行的“拦路虎”。2017年4月4日,二催化装置检修后开工,炼油厂相关部室联合车间技术人员成立长周期运行攻关小组,梳理出影响装置长周期运行的难点并制定相应措施。

  “烟机振动是高温结垢造成的,结垢不均匀就会引起振动超标,影响装置的安稳运行,必须及时清理。”第二催化车间主任王志强介绍,以前清理结垢是将烟机停运,降温后再拆卸设备处理,过程繁琐,费时费力。攻关小组经过现场查看和反复研究,创新使用在线清垢技术,发现烟机振动值波动时,迅速切换至备用烟机,而主烟机通过降温使结垢裂变掉落,此技术将原本7天的工作量缩短至8小时,效果显著。

现场下功夫 确保隐患消除不过夜

  为提高装置平稳率,炼油厂将功夫下在现场。利用交接班和车间办公会议,查缺补漏、督办跟踪,确保责任到人、管控到位;深入开展查隐患、找缺陷、避免事故活动,及时将问题隐患录入系统,确保隐患消除不过夜。

  9月24日,车间副主任师曹荣良巡检发现,下料口环焊缝处发生泄漏,600℃高温的烟气携带催化剂从泄漏处呲出,他立即汇报车间,协助施工人员现场处理,避免了重大事故发生。与此同时,各班组之间“比学赶帮超”,在产品收率、质量、操作平稳率、能耗等方面优化操作,针对落后指标精准提升。

  从2019年开始,二催化装置的运行平稳率、工艺参数合格率在炼油厂一直名列前茅,在中石化50多套催化裂化装置达标竞赛中,从后几位成功挤入前20。

培训出新招 提升员工操作水平

  “目前,岗位员工老龄化,转岗人员和大学生操作经验不足,技术培训势在必行。”第二催化车间党支部书记祝明鹏认为,员工的操作水平提高了,装置长周期运行就有保障。

  据介绍,该车间根据自身生产特点和实际情况,将培训分为4部分,每月评比考核,定期组织反事故演练,提升员工处理突发事故能力等。

  “停工应该注意哪些事项?”11月3日,二班内操郑延明翻开《开、停工答题接力答题本》开始答题。接力答题是该车间的保留项目,每到关键操作节点,各班组之间用这种方式答疑解惑。通过学习培训,全方位提升大学生的视野和技能。在炼油厂第一阶段装置检修过程中,第二催化车间在生产末期保证了高负荷平稳运行,为完成效益目标作出贡献。

关键字:重油催化装置
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