“还是拆卸不下来。”“我们这就去档案室查看图纸。”8月6日14时40分左右,在南阳能源化工有限公司特种蜡车间精制反应釜旁,机修车间钳工三班班长柴鹏从反应釜的人孔钻出,和车间主任李宏杰、书记连继辉交流着。
原来,特种蜡精制反应釜内搅拌器的扶正套磨损,导致搅拌器摇摆无法正常工作,需要在规定时间内完成检修,以免影响特种蜡成型、造粒生产。随后,特种蜡车间对反应釜内的蜡原料进行了退料、转移,热风吹扫,开人孔、断电、进出口加装盲板,釜内加装通风管线、用水管线等,逐项落实检修前的安全措施。
8月7日10时30分,反应釜内气体化验分析合格后,柴鹏进入反应釜内作业,并反馈釡内检修情况。
由于搅拌器的扶正套已经烧死在轴承上,无法拆卸下来。李宏杰随即和安全员史保国、维修人员柴鹏、吕善豹一起研究下一步的检修方案。比照着柴鹏拍摄出的图片,大家仔细研究轴承烧坏部位的结构,初步制订了两套方案:一是用火焊将烧死的轴承割下来再重新装上新的轴承;二是在原来结构基础上设计加工一个新的扶正套,以起到扶正搅拌轴的作用。
李宏杰、连继辉和特种蜡车间设备管理人员谢春阳先后来到公司档案室,查看该反应釜的原始图纸档案。由于釡底位置狭小,动火施工难度大,且动火过程中容易伤害搅拌轴,他们决定采用第二套检修方案。李宏杰记录下了扶正套的尺寸,回到车间开始画图纸,再交到机动工程中心联系外协加工。
8月7日16时,外协加工好的扶正套送来,机修车间技术主管刘喜振对尺寸进行复查,为了确保安装顺利,安排车工梁春喜将扶正套的内径扩大了1毫米,并在套内侧摩擦面上加工了两道浅槽,以增加扶正套耐磨性,延长扶正套使用寿命。
16时50分左右,柴鹏带着班员李峰、关军来到现场。按照事先研究好的检修方案,柴鹏、李峰先后慢慢地从人孔钻进反应釜内,李宏杰、史保国在釡外监护。反应釜是漏斗形,扶正套要安装到最底端,柴鹏蹲在底部侧壁上安装,李峰蹲在角钢焊的支撑座上,负责照明和拿风线吹风。由于位置狭小,柴鹏的身体无法弯下去,眼睛看不到螺栓,便用手摸着,把扶正套与搅拌器连到一起,用扳手慢慢地上螺栓,最终经过半个多小时完成了安装任务。随后,电焊师傅进入反应釜内,将装好的扶正套压盖与反应釜底部相连焊接固定。
19时左右,特种蜡车间精制反应釜检修工作圆满结束。
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