唐山中浩精馏系统改造节本上千万

  中化新网讯 日前,记者从开滦股份唐山中浩公司了解到,该公司环己醇分厂通过自主技术研发,系统优化精馏操作流程,预计每年可节约蒸汽成本近1000万元。

  “此次通过调控数个关键参数、工艺优化等措施,创新应用脱除技术,实现了蒸汽单耗比去年同期直降8.8%。” 开滦股份唐山中浩公司环己醇分厂厂长钟立超表示。

  据悉,该分厂技术团队针对精馏单元长期存在的高能耗痛点,通过深度剖析运行数据,精准锁定萃取剂残留的微量酯醇类杂质是导致分离效率降低、蒸汽用量居高的核心因素。为此,技术团队构建了精馏系统关键参数数据库,精确量化杂质组分的能耗规律,利用酯醇杂质与萃取剂相溶共沸特性,开发了一套萃取剂精制方案。经过不断调整摸索,精馏系统酯醇杂质平均含量下降了75%。同时,在应用新脱除技术确保萃取剂高纯度的基础上,技术团队动态优化萃取剂关联温度设定值,使精馏系统分离效率大幅提升。

  “此次攻关成功印证了降低能耗不仅依赖大型技改,通过对流程的深度理解、关键因素的精准把控,结合创新性小改小革和精益操作管理,同样能释放广阔的降本空间。”该分厂党支部书记蔡小亮说道。 (记者 赵晨光 通讯员 包宸 王阳)


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