江汉采油厂全油区自然递减率同比下降0.3个百分点

中化新网 今年以来,江汉采油厂以“控产量递减、控含水上升”为目标,重点开展注采配套、精细调整、井网修复等工作,有效控水稳油,筑牢老区稳产基础。截至目前,全油区自然递减率控制在10.54%,同期对比下降0.3%。

近年来,厂重点产建区块主要集中在严河、潭口新区,具有分布零散、产建规模小等特点。厂地质技术人员积极开拓思路,精细剩余油描述,认真分析地下流场,借鉴压驱补能思路,运用微压驱注水技术,快速“喂饱”地层,促使油井早见效。通过对严2-斜14C井实施微压驱注水3000方后,对应油井严2-斜15日产液由2.9吨升至8.6吨,日增油3吨。对严12-斜7井实施微压驱注水2080方后,对应油井严12-斜6井日产液由1方升至8.2方,日增油6.1吨。

江汉油区大部分老井受低液量、高含水等问题困扰,呈现出低产低效生产现状。对此,厂地质技术人员坚持“因藏施策、分类治理”的原则,细致分析油藏特点、历史生产数据,找准病灶开处方、定良策。针对黄场43、潭口、老新等单元井网损坏严重、注水井开井率和地层压力较低的实际,对主力砂体开展局部剩余油潜力分析,针对性修复及重组注采井网,有效恢复地层能量。今年通过对周矶油田部分井区开展注采井网修复工作后,自然递减率由去年同期的19.67%降至3.67%。

部分低渗透油藏由于物性差、注水压力高,地层能量长期偏低,导致注水效果不佳。厂技术人员提出“先补能、后措施”的油藏治理思路,精细注采调配,优化注采方案,通过对吸收能力强的层位加大注水量、吸收能力弱的层位减小注水量,实现注“效益水”,确保效益开发。今年截至目前,全厂累计实施注采调整工作225井次,水驱增油3920吨。

江汉油区部分单元进入开发后期,井况问题日益突出。为提高老区采收率,厂按照“地质上有潜力、工艺上有手段、经济上有效益、生产上可运行”的原则,结合油藏监测资料和开发特征,持续加大基础井网修复力度。1-6月,恢复油井关停井22口,累计增油920吨;恢复水井19口,累计恢复注水量2.12万方,进一步夯实稳产基础。

 

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