中化新网讯 “今年大检修,原料罐区现场无异味产生。”9月1日,吉林石化公司合成树脂厂第一ABS车间副主任宋师达介绍,“今年我们车间在丁二烯储罐采用密闭蒸煮后,苯乙烯、丙烯腈储罐也采用密闭蒸煮,杜绝了有毒有害气体排放,从根本上解决了检修异味问题。”
该厂原料储罐在大检修前,要将罐内原料装车倒空后,进行循环密闭蒸煮,消除残余的原料聚合物,防止在罐体检修过程中发生火灾、爆炸事故。一直以来,该厂原料储罐蒸煮方式都是采用敞口蒸煮,通过人孔将蒸煮溶液倒入储罐内,蒸煮过程会有少量的原料和其他化学品随着蒸汽排除,产生异味。2018年,工厂技术人员利用装置与丁二烯储罐连接的碱液配制系统,将配置好的蒸煮溶液输入丁二烯储罐内进行蒸煮作业,实现了全程密闭蒸煮。
“今年大检修前,我们借鉴丁二烯储罐密闭蒸煮的经验,认真研究如何实现苯乙烯和丙烯腈储罐密闭蒸煮。”宋师达说。
工厂组织生产运行室和车间的技术人员一起深入现场进行研究,制定了细致具体的密闭操作方案,并通过桌面推演,反复讲解和演示,提升操作人员的环保意识和执行能力。
在蒸煮之前,车间以小时为单位计算物料平衡,内操人员精心监盘,时刻保持原料罐存的比例,确保丙烯腈、苯乙烯最后均被完全消耗。随后,车间主任带领车间骨干一起严格按照方案及操作法将罐底死角物料通过排净管,用气动泵收集装车处理,做到有序退料,液不落地。
在蒸煮环节,车间通过氮气分程调节,将有毒有害气体全部放空至RTO系统进行后续处理,并经过多次分析,确保气体合格后,排放至火炬系统,实现现场零排放。
11月8日,由北京市投资促进服务中心、北京市经济和信息化局与北京市发展和改革委员会共同主办的“氢能产业发展交流座谈会”在苏州举行。北京市相关部门及部分区政府相关部门负责人与20余家长三角地区知名氢能企...
前不久,海洋石油富岛有限公司凭借在节能减排和精细化管理方面的卓越表现,获“2023年度水效领跑者标杆企业(合成氨)”称号。值得一提的是,自该奖项设立评比以来,富岛公司已连续五年斩获此项殊荣。
近日,四川省经信厅等8部门联合印发《四川省磷石膏无害化处理及综合利用技术指南(试行)》,以切实推动全省磷石膏无害化处置工作,扩大磷石膏的应用领域,助推磷化工行业高质量发展。
在全球能源转型的大背景下,石油化工行业正经历着前所未有的变革。在第七届世界油商大会上,来自多家石化行业及相关领域的企业代表对石油化工行业的发展趋势进行了深入剖析。
随着我国新能源产业加速发展,废弃物回收成为全行业共同面对的课题。中国工程院院士、清华大学碳中和研究院院长贺克斌曾直言不讳地指出,按照温控目标1.5℃和2℃的情景来看,到2050年,全球仅光伏废弃物就可...
今年以来,南化公司根据年初部分生产装置停运情况以及周边关联企业公用工程需求变化,持续调整、实施用能管理优化,推进“小微”节能改造项目实施,1至10月份,先后落地8个节能降耗项目,有效降低了水、电、气、...