近日,新疆天业天伟化工厂完成了糊树脂过滤器浆料回收升级改造项目,实现了资源高效利用,为该厂节能减排和成本控制作出贡献。
一直以来,天伟化工厂聚合糊树脂生产中釜反应结束,经过后期升温、降温,回收达到设定的压力终点,才能启动聚合釜卸料程序,对过滤器滤网进行润湿,胶乳才经卸料过滤器排入卸料槽。卸料结束后,还要进行卸料槽回收,中控室操作人员根据卸料槽压差判断过滤器是否需要清理。过滤器卸料不畅时,操作人员还需间歇性对过滤器进行冲洗,造成物料浪费,增加环保岗位工作量和压滤机卸泥频次,影响糊树脂清洗水浊度、悬浮物指标,增加岗位人员工作强度。
针对以上问题,天伟化工厂攻关团队组织专业技术人员深入现场勘察,经过反复讨论和实验论证。技术人员决定对卸料过滤器排污阀和管线进行改造,在卸料过滤器底部加装滚筒筛,对过滤器内渣料和胶乳进行分离。浆料在滚筒内旋转分离,渣料输送到滚筒筛后,在渣料池装袋,分离出的胶乳经胶乳输送泵送至干燥受槽。
改造完成后,全年可以回收胶乳300立方米,减少压滤料,增加经济效益200多万元,还可以减少过滤器清理过程中造成的浆料外溢,改善现场环境。
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