在吉林石化染料厂异丁烯(加氢)车间不同装置区,总有一个人的身影。他一会儿查看关键机组运行参数,一会儿给机泵测振,生怕哪台设备有个“大病小情”,影响了装置安全生产。
他叫李南,是车间的一名设备员,有“病”的设备他关心,“亚健康”的设备他也关心,职责范围内的事他关心,职责范围外的事他还关心。因时常能诊断出设备问题,并能提出改造“金点子”,他被大家称为“设备通”。
“设备维修和治病是一样的,我们是机械设备的医生,只要机器出问题,就要第一时间冲上去发现问题、解决问题。”李南说。
离心泵换成屏蔽泵是他的一次大胆创新尝试。聚合装置有几台胶液水洗离心泵,机封使用周期短,现场容易产生跑冒滴漏,胶液难于清理。李南经过思考,提出将离心泵换成屏蔽泵的大胆想法,车间采纳了他的建议。2023年4月,李南从废旧物资库找了一台屏蔽泵,对三次水洗胶液泵P—5206B实施利旧改造升级,试运效果良好。
增设利旧甲醇成品输送泵是李南管控设备成本的又一亮点。2023年9月,异丁烯装置产出的甲醇准备管输到有机合成厂,管线改造紧张进行,现场需要增加1台机泵。李南迅速跑到被淘汰的设备堆前一通翻找,一台机泵映入眼帘。“嘿!还真符合工艺要求!”他仔细查看这台泵的型号、扬程、流量、功率等信息后说道。随后,电仪专业立即进行检测,机修专业打开泵体,查看轴承情况,进行维护保养。通过现场安装调试,这台机泵一次试运成功,节约设备购置费用3万多元。
2024年1月,李南针对异丁烯装置的关键机泵——导热油循环泵机械密封不耐热、易老化的情况开动脑筋。他通过多方查找资料,积极寻找新型材质的O型圈,并将P—1501A/B两台导热油循环泵的O型圈更改成石墨材质,利用石墨耐热特性,大大延长了泵的运行时间。此项改造每年节约检修费用和备件费用1万元以上,同时确保了装置长周期稳定运行。
2024年,大庆石化公司通过节约水资源消耗、优化电力使用、深挖节气潜力、创新蒸汽利用模式等措施,前11个月实现增效1.17亿元,推动企业绿色发展与效益双提升。
1月6日,国内规模最大液化天然气(LNG)储备基地——中国海油盐城“绿能港”的10号LNG储罐完成预冷并顺利进液,标志着中国海油首座自主研发、自主设计、自主建造的全球单罐容量最大27万立方米LNG储罐...
1月3日,延安石油化工厂轻烃中心30万吨/年丙烷/异丁烷混合脱氢装置停工抢修,旨在消除运行瓶颈,实现长周期运行和放量生产,为下一周期装置安稳长满优运行提供保障。
近日从铜化集团新桥矿业公司传出消息,2024年该公司累计投资1600余万元,顺利完成智能矿山一期工程建设,陆续建成智能矿山综合管控平台、环境监测系统、AI视频智能分析系统、数据中心及配套设施等,升级了...