中化新网讯 今年以来,中科(广东)炼化有限公司对连续重整装置能耗进行深度优化,制订一系列节能创效技术方案,着手降低水、电、蒸汽等消耗,取得显著成效。截至6月底,公司连续重整装置综合得分在总部同类装置达标竞赛中排名第一。
该公司连续重整装置成立提升装置指标党员攻关小组,科学分析装置超低负荷下运行的现状和瓶颈,在确保装置安全平稳运行的基础上,对其能耗进行深度优化,挖掘增效空间。他们利用装置低负荷运行契机,加强预加氢反应系统电耗大机组管理,停运补充氢压缩机,将补充氢改用重整产氢;工艺专业与班组长在实际操作中发现,仅需50立方米/时的非净化风即可满足再生空气的冷却需要,为停运再生空冷风机提供条件。这两项举措可节电90千瓦时。此外,他们还增设低压凝结水泵,降低低压蒸汽扩容器操作压力,解决了现场管线“水击”问题及外送系统管网难题,增产低压蒸汽4吨/时,一年可增产低压蒸汽33840吨。
为提高加热炉热效率,专业技术人员严控加热炉各项操作参数,降低空气过剩系数,优化加热炉运行,使炉热效率由设计的92%提升到93.3%。同时,为节省装置在低负荷运行下动力成本,他们科学调控各塔压力、回流比、塔底温度等关键参数,优化调整各塔操作,节省燃料气用量0.6吨/时,降低高压蒸汽用量10吨/时。
他们还在提高重整生成油收率和辛烷值上做文章。攻关小组加班加点收集装置数据,制订一系列技术措施优化操作。他们根据混合二甲苯非芳含量,降低产氢收率,提高重整液收;根据生产平衡,重整生成油蒸气压按卡边操作,减少不稳定液态烃外送,提高重整生成油收率;根据混合二甲苯产品适当提高芳烃转化率,提高重整生成油辛烷值,增强产品竞争力。
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