中化新网讯 截至11月12日,吉林石化染料厂7套生产装置自精益检修后投运以来,设备保持高效运行,产出的产品质量均高于标准指标。这标志着该厂刚刚完成的“三年一大修”取得良好成效。
此次大检修过程中,设备种类繁多,如何保障每台设备“应修必修、修必修好”是个难题。该厂严格落实“关键节点影像化、责任落实层次化、现场检修标准化”要求,专心致“质”,确保台台设备“治已病”“祛未病”;精细检修质量控制,明确检修内容、施工方法、质量标准及保障措施,严禁技术条件不达标、检验不合格的材料和工机具进场使用;重视检修深度,抓住重点关键装置和关键部位,紧盯关键机组、换热器、重点机泵、电气、仪表等检修质量,做到标准化检修、标准化验收。
“氢压机、冷冻压缩机等大型机组设备结构复杂,我们与吉化建修公司、大连冰山技术有限公司、烟台冰轮有限公司开展合作,对我厂机组进行‘联合诊断’,并发现聚合装置冷冻压缩机阴转子型线有磨损靶点、油缸内存有大量积碳,MIBK装置冷冻压缩机推力轴承与壳体磨损、O型圈老化、机体存在积碳等问题。这些问题从根本上得到解决,设备经过检修后以‘健康体魄’投入运行。”机动设备室主任石林说。
同时,在换热器检修过程中,施工人员根据换热器类型的不同,身着防护服,实施化学、机械清洗,通过高压水枪冲击,保障管程、管束得到有效彻底清洗,泄漏点被全部找到;特种设备检测过程中,机动设备专业人员对每台设备、每条管线进行精细“体检”,持续做好特种设备的隐患问题排查治理工作;在小接管检测中,他们深入苯酚车间、异丁烯(加氢)车间、助剂车间、公用工程车间,对7套装置区的小接管实施全方位检测,全厂压力管道、油炉等特种设备检测率100%,共发现各类隐患13项、压力容器缺陷3处、压力管道腐蚀减薄问题8处,并全部整改完成。
检修期间,该厂完成炉类设备检修1台、塔类设备检修16台、储罐类设备检修9台、换热器检修56台、机组检修7台、压力容器检测189台、压力管道检测345条(约4.19万米),完成技改技措项目8项,同步实施聚乙烯蜡设备升级改造,为装置提质增效打下坚实基础。
近日,中国化学所属中国天辰工程有限公司总承包的新疆新冀项目尿素合成单元尿素反应器顺利就位,标志着项目全场大件吊装工作圆满结束,为后续项目安装工作的推进和建设奠定基础。
11月18日,兰州石化丙烯酸装置检修后开车正常,新更换的熔盐电加热器H-1102国产24组电加热管温升正常,各项数据均符合生产要求,标志着该公司“洋设备”国产化攻关取得成功。