全年节约蒸汽成本391万元
中化新网讯 “D1306罐低压蒸汽没有放空,乏汽回收泵出口流量每小时140吨。”10月30日,吉林石化化肥厂合成氨车间员工高珣向主控室汇报巡检结果。现场无蒸汽外排、回收泵运转平稳,标志着合成氨乏汽吸收项目二期投用正常。项目投用后,每小时可节省加热蒸汽3吨,预计全年可节约蒸汽成本391.2万元。
据了解,2024年12月,该厂针对合成氨装置运行中产生的能源浪费问题,实施技术改造,通过新增乏汽回收装置,将原本白白浪费的乏汽转化为可利用的热能,年可回收乏汽约3200吨。一期乏汽回收项目的顺利实施,为后续节能减排工作奠定了坚实基础。
随着当前转型升级项目的深入推进,与新增设备配套的217条伴热疏水器相继投运。此外,合成氨装置后续又回收了23个疏水器直排的凝液……这一系列举措致乏汽产生量急剧攀升,累计每小时新增乏汽达5.6吨,实际乏汽量已达到原设计值的2倍。面对如此巨大的乏汽增量,原有的乏汽回收系统难以满足当前的生产需求,因此对乏汽回收系统进行扩能改造迫在眉睫。
面对挑战,该厂组织专业团队开展技术攻关,制订了一套科学合理的扩能改造方案:新增2台大功率卧式离心泵,给管线装上更强劲“心脏”,乏汽撬装规模较设计扩能了100%;同时,对集水罐进行优化,抬高溢流管高度0.5米,增加了缓冲容积,提高了泵的汽蚀余量,确保系统稳定运行。此外,该厂还针对吸收凝结水罐D1306乏汽的动力头进行改进,增加了一条加水副线,解决了水量不足导致混合温度高、动力头水击振动大等问题。
“改造过程中,我们本着能省则省的原则,自行设计制作夹套换热设施,用它对集水罐顶部不凝汽排放口的闪蒸汽进行冷凝处理,这样就可以有效防止冬季罐顶结冰,既确保了系统的安全运行,又减少了员工巡检时的安全隐患。”合成氨车间主任尤永平说。
乏汽回收二期改造项目正式投用后,D1306乏汽的30%被顺利引入伴热热水加热器中,替代了0.5兆帕加热蒸汽,有效减轻乏汽吸收撬装的工作负荷,同时也使伴热温度提升了32℃。
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