今年碱业发展相关装置停产检修时,为保证企业其他设备及罐区的冷凝水循环降温安全需求,原用于系统降温的630kW循环泵依旧持续运转,日耗电高达15000度。

630kW循环泵功率大、耗电高,已远超企业实际生产需求。围绕降本增效这篇大文章,企业领导将这个棘手的技改创新项目交给机修厂“李福令创新工作室”。
接到任务后,李福令和团队成员们迅速行动起来。他们仔细分析研判设备管线线路,经过一番深入研究,决定启用硫酸钾厂闲置的75kW泵替换现用的630kW循环泵。
一大早,机修厂施工小组成员便带着工具赶到硫酸钾厂仓库。他们拨开厚厚的防尘布找到泵体,焊工陈红标和李帅帅边记录边说:“轴承怕是卡涩了。”“电机线圈得检测绝缘度。”蹲在地上的宿全博却抚着叶轮仔细打量:“铭牌标的参数能对上,清理保养一下就能行。”大家的眼睛瞬间亮了起来。

真正的考验却是在管线改造上,旧泵的进出水口直径比新泵大了15厘米,如果直接对接,会造成水流紊乱。工作室的几个人在现场支起临时画板,李福令用红笔在图纸上画了三个变径接头,建议用同心异径管过渡以减少水头损失。王鹏涛说:“碳酸二甲酯厂的冷却系统是闭式循环,新泵的扬程(指水泵能够扬水的高度)够不够?”那天下午,他们就这一问题进行了反复验证和讨论。经过仔细计算,大家发现75kW的泵额定扬程32米,刚好够用。大家悬着的心终于放了下来。
清晨,改造攻坚战正式打响。汗水顺着小组成员们的安全帽系带往下滴,在铁板上洇出深色的痕迹。面对紧迫的工期,他们经过两天的艰苦奋战,提前1天完成任务。
紧接着就是紧张的设备试车环节。当新泵启动时,平稳的嗡鸣声让所有人都屏住呼吸。压力表显示系统压力稳定在0.2MPa,流量计读数刚好满足冷却需求。李帅帅盯着电表箱,看到电流平稳,脸上露出了笑容。

根据测算,经过改造后的新泵,每小时耗电降幅高达88%。按当前电价计算,每月可为企业节约成本近30万元。
这藏在泵房里的节能“密码”,是企业一线职工努力为企业创造价值的缩影。而类似的奋斗故事每天都在企业现场发生着。
进入12月份,吉林燃料乙醇公司吸取教训,对当前火灾防控重点工作进行再强调、再部署,要求全员绷紧安全弦,筑牢消防安全防线。
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