普光气田塔器修复新技术成果丰硕

  中化新网讯 1月6日,从中国石化普光气田传出消息,在中国石化集团公司近日召开的2022年度“十条龙”科技攻关会议上,普光气田《高酸性气田长周期安全生产关键技术研究与应用》项目完成科研攻关。作为该项目的子项目,《主吸收塔现场修复及整体热处理技术开发》研究成果成功消除了普光气田重大安全隐患,避免了塔器缺陷引发的装置停工、气田停产重大风险,保障了川气东送工程平稳供气。

  据介绍,普光气田有12个系列净化装置,每系列有一级、二级主吸收塔各1台,共计24台,用于脱除原料气中的硫化氢和二氧化碳,是净化装置的核心关键设备。但经过检验,该气田有22台塔器存在较多埋藏性缺陷,达不到《固定式压力容器安全技术监察规程》的要求,影响工厂安全平稳运行。为此,集团公司领导高度重视,安排相关专业机构及单位,对24台吸收塔风险进行专项评估,最终评定6台塔器存在较大风险,18台塔器存在一般风险。集团公司科技部将此列为重点科技攻关项目,由工程部牵头进行隐患处置工作,并限期整改。

  2020年初,中原油田成立科研攻关团队,开启了为期3年的科技攻关项目——《主吸收塔现场修复及整体热处理技术开发》。他们在确保安全生产、平稳供气的基础上,围绕如何实现主吸收塔合法、科学、高质量的滚动处置,重点开展了“湿硫化氢环境下塔器埋藏性缺陷的成因机理及扩展规律”“湿硫化氢环境下塔器埋藏性缺陷的安全评定技术”“大型厚壁复合层塔器埋藏性缺陷的在线修复技术”“大长径比厚壁复合层塔器在线整体热处理技术及装备”等攻关研究。攻关团队首次建立湿硫化氢环境下焊缝缺陷评价模型,制订了缺陷安全评定准则,开发了整体热处理技术及装备,形成了缺陷塔器在线修复技术规范,实现了塔器高质量修复。2022年11月30日,中原油田组织专家组对普光气田《主吸收塔现场修复及整体热处理技术开发》项目进行结题验收。专家认为,该项目研究成果成功消除了普光气田重大安全隐患,避免了塔器缺陷引发的装置停工、气田停产重大风险,保障了川气东送工程平稳供气。

  “攻关行动取得了丰硕的成果,获得‘湿硫化氢环境下塔器埋藏性缺陷安全评价准则’‘厚壁复合层塔器在线修复技术’等4项研究成果,申请了‘一种用于内燃法热处理工艺的火焰形状计算方法’‘一种含氢环境下拉伸试验系统’等2项发明专利;开发了均温控制系统,实现了对塔器内外壁温度的智能化测量和精准控制;开发了‘均温分布器+烟气导流板+火焰挡板’整体热处理均温控制技术,填补了国内塔器整体在线热处理技术空白。”中原油田机械工程专业专家朱道庆介绍说,开发的塔器整体在线热处理修复技术,大幅度缩减了维修周期和费用,产生直接经济效益1.21亿元。

  目前,通过新成果的应用,普光气田24台主吸收塔中,2台被定级为3级,19台完成缺陷修复,3台完成更新改造,修复后塔器焊缝质量全部达到1级,塔器安全状况全部达到3级,6台较大风险塔器均实现了降级,缺陷塔器修复合格率达到100%,为普光气田长周期安全运行奠定基础。


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