中化新网讯 近日,神木煤化工能源公司1#石灰窑改造项目圆满完成,进一步提升了生产效率,节能减排效果显著,创效逾600万元。
此前,1#石灰窑存在热损失大、能耗高、窑顶密封效果差等问题,为此,该公司积极调研,查找“病因”,通过停用导热油系统,将助燃风作为冷却燃烧梁的主要介质,使冷却的助燃风进入窑内,提高了导热油系统损失的热量利用率;同时取消下吸气梁,使用冷却石灰的冷却风和石灰换热后的热量煅烧带参与燃烧,提高下吸气梁废气损失热量;通过对出灰机进行密闭改造,改善石灰冷却效果,降低了出灰温度,冷却风可将热量带入煅烧带,降低出灰造成的热损失。
项目改造后,综合热耗从原来的1250千卡/千克降至950千卡/千克,按同等煤气量核算,石灰日产量从原来的460吨提高到600吨,每年增产石灰约4.2万吨,节约成本600余万元。
近日,中国化学所属中国天辰工程有限公司总承包的新疆新冀项目尿素合成单元尿素反应器顺利就位,标志着项目全场大件吊装工作圆满结束,为后续项目安装工作的推进和建设奠定基础。
11月18日,兰州石化丙烯酸装置检修后开车正常,新更换的熔盐电加热器H-1102国产24组电加热管温升正常,各项数据均符合生产要求,标志着该公司“洋设备”国产化攻关取得成功。