“龙头”井“挂包”机制提升管理水平

“自从使用PIG球,清洗管线不仅操作简便,还降低了生产成本和劳动强度,一次可节约清洗费用10万元,太给力了!”2月13日,承包广5-10井的江汉油田江汉采油厂广华采油管理区广华站站长彭刚高兴地说。

注水管线输送的污水高矿化度,且含有大量的杂质和污泥,长期运行易导致水质二次恶化,需定期清洗。传统清洗方法操作工序复杂、劳动强度大、成本高,是员工最为头疼的事。彭刚“挂包”该井后,主动联系张义铁创新工作室联盟,联合技术攻关,研制出PIG球清洗法,解决了难题。

江汉油田江汉采油厂广华采油管理区是开发50余年的老油区,油藏地质构造复杂、油水井井况复杂、设备管网老化严重,给生产管理带来了诸多困难。为提升“三基”工作质量,该区于去年12月,在全区范围内开展“党员挂包”,给每口重点油水井、重点设备配备“专职保姆”,提高生产管理水平,促进全年产量目标任务的完成。截至目前,全区采油时率高达99.6%,水质达标率提升至83.3%,为全年工作开好局、起好步奠定坚实基础。

“流动哨”变“责任人”,提升关注度

2月6日,该区生产技术运行中心副主任张家国来到广231斜-2井,看到井口悬挂着自己的“身份牌”,上面有他的照片、姓名和挂包井号后,笑着说:“自从管理区采取这项管理新举措后,每次看到它,感觉这口井就像自己的孩子,也想多来看看她。” 张家国是今年参加“挂包”的党员之一,每周来看望这口“挂包井”已经成为了他的习惯。

去年年底以来,该区将日产2吨以上80口高产 “龙头井”和故障率高、管理难度大的20台生产设备定为“挂包井”和“挂包设备”,再优选80名有一定专业知识和工作经验的党员骨干作为“挂包人”,建立一对一联系。“挂包人”每周前往“挂包井”“挂包设备”开展隐患排查、故障维修、标准化整改等工作,保证重点井、重点设备高效运行。管理区设置了日产油、日处理等挂名包保指标,实行季度考核奖励。

新机制具有显著优点。该区生产副经理耿忠心说:“过去,重点井重点设备由基层场站通过组织工人巡检的方式进行管理,工人作为管理‘流动哨’,存在人员不固定、精力分散、问题整改不及时等诸多问题。新机制将龙头井、重点设备的管理权从基层班站转移到‘挂包人’手中,固定人员定点管理,增强管理连续性,增强油井设备关注度、熟悉度,及时发现、解决生产问题。”

“流水地”变“责任田” 增强责任心

重点油井、重点设备“挂名包保”机制,通过在挂包井、挂包设备悬挂挂包人身份牌,设置包保指标等方式,促使每一名“挂包人”按照考核指标精心耕耘责任田,有效提升了该区现场管理水平。

2月8日一大早,广北接转站党员吴敏来到泵房,拿出抹布,精心打理自己的“责任田”—1号和2号注水泵。两台注水泵承担全站每天170方的注水任务。为保证设备高效运行,泵上有一点盐渍,他马上用抹布擦拭干净;缝隙里的盐巴和铁锈够不着,就用旧牙刷将其掏干净;裸露的螺丝和丝杆,他定期清洁涂抹黄油;泵出现异常,他和同事加班加点抢修排障,恢复运行。

吴敏说:“以前没实施挂包机制时,注水泵日常维护都是采油大班员工完成,平时他们工作量大,有时兼顾不过来,管理标准不高。今年我们站通过在我的挂包设备上悬挂挂包人身份牌,设置挂名包保指标等方式,心里多了一份牵挂,肩上多了一份责任,管理上更加精细,设备安全高效运行得到了有力保障。”

“挂包机制实施以来,每名党员骨干先锋表率作用得以显化,普通员工群众也深受感染,工作积极性有了大幅提升,现场面貌有了质的改变,设备完好率达到了98%的历史新高。”该区党总支书记李飞说。

“流动医治”变“坐堂会诊” 提高专业性

新机制提高油井设备隐患治理的专业性水平,促进生产安全问题得到及时解决。

“没有实行新机制前,巡井工人往往不是技术专家,且流动巡检,无法及时发现解决油井设备技术难题。实行新机制后,技术专家当挂包人,发挥技术特长,定点‘坐堂’‘诊治’难题,自己无法解决的难题,可以与其他专家联合解决。”该区生产技术中心主任钟易说。

高191井是一口令高场站员工伤透脑筋的“老大难”井。由于该井胶质含量高,回压易升高,需频繁扫线降压保障生产,导致生产成本居高不下。今年实行新机制后,该井交给高场站副站长许玉平承包。一番了解后,他感到了问题的棘手,2月初,他找来生产技术运行中心技术骨干会诊,提出了将高液量的邻井高11-1井管线连接至高191井,扩大管径,降低回压的解决方法。实施后效果显著,目前该井生产正常,有效降低了生产成本。

“自从实施新机制以来,机关党员干部的技术服务意识明显增强,技术优势作用得到有效发挥,有力促进了油井设备技术难题解决能力的全面提升。”许玉平说。

自推行“挂名包保”机制以来,20多个生产难题的到有效治理,生产运行更加安全平稳高效。


关键字:挂包机制
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