10月28日,广州石化3号焦化装置含硫干气全送至1号、2号脱硫装置处理,3号焦化装置干气脱硫塔顺利切出,在不影响装置安全平稳高负荷运行的基础上实现在线清洗检修。
9月份以来,3号焦化装置干气脱硫塔因堵塞出现压差高、塔顶集液箱液位高等现象,影响装置高负荷运行,造成渣油库存上涨。由于含硫干气脱硫塔没有流程实现在线切出处理,若停工处理,不仅会增加渣油库存,还会打破氢气和瓦斯的平衡,进而影响到其他装置的高负荷运行。
“要尽快解决干气脱硫塔堵塞问题,保证3号焦化装置高负荷运行。”生产调度部经理刘标铭安排调度室牵头制订流程优化方案。
调度室与焦化装置区域联合开展研究,他们根据全厂干气流程确认现场管线后,制定了完善3号焦化装置含硫干气后路的优化方案:在3号焦化装置脱硫塔干气线界区新增一条管线,与已停运的1号焦化装置含硫干气新线连接。借用1号焦化装置含硫干气管线,将3号焦化装置含硫干气送至1、2号脱硫装置处理。
10月26日,3号焦化装置脱硫塔新增干气线施工项目完工,吹扫试压合格后交出投用。10月28日,3号焦化装置协同下游装置,顺利把该干气脱硫塔切出,并把含硫干气送至1、2号脱硫装置处理。
流程优化后,干气脱硫塔实现在线切出检修,3号焦化装置保持安全平稳高负荷运行,全厂氢气和瓦斯平衡未受影响。(黄敏清 范满清)
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