转产改造 破浪前行

走进潞安化工集团煤基合成油公司,装车站里,一只只机械手臂正在舞动,一袋袋潞安牌尿素经过码垛、入库、装车等流程后,被运往全国各地;调度室里,一个个调度指令通过对讲机、电话传送到厂区各处,随着阀门的转动,全厂生产流程正在有序推进;会议室里,讨论的声音此起彼伏,管理效能一再提升,价值创造逐渐成为全员共识……

煤基合成油公司成立于2006年,为潞安化工集团三级全资子公司,目前研发生产的主要产品是合成氨、尿素。

该公司16万吨煤基合成油项目于2007年开工建设,2008年产出全国第一桶钴基费托合成油,2009年产出铁基费托合成油,2011年通过性能考核,2017年达产,实现了煤制油工程全流程贯通,验证完善了我国煤间接液化合成油技术,突破了我国煤制油产业诸多“卡脖子”重大核心技术,为推进煤间接液化成套技术的开发与工业化应用、建设百万吨级煤制油装置奠定了基础。2018年,随着潞安集团和国内多家企业的百万吨级煤制油装置建成投产,煤基油公司油品生产线完成生产运行和技术示范的使命。同时,伴随着国内煤制油行业同质化竞争,以及国际油价断崖式下跌,油类化工产品价格大幅下降,煤基油公司处于亏损状态。

2020年3月,为改善生产经营状况,煤基油公司开始进行转产改造,在已有装置基础上增加煤气变换装置,并于2021年11月顺利产出合成氨和尿素产品,目前生产系统稳定运行。

2023年,煤基合成油公司秉持“价值成就你我”的核心理念,体系化、系统化持续推进精益思想指导下的“算账”文化。全公司上下坚定扭亏脱困目标,撸起袖子加油干,不仅超额完成生产任务,在技术创新、管理升级、开拓市场等方面均有进步,书写了高质量发展的答卷。

管理提级:鼓励全员价值创造

2023年,煤基合成油公司积极开展全员价值创造项目申报工作,鼓励全员实现自我价值提升。据统计,全公司2023年累计完成价值创造项目评审验收48项,创造效益约3500万元,发放奖励79万余元。

“我负责尿素合成系统提产降耗项目,项目运行3个月累计创效260余万元。我们项目组拿到5.4万元的奖励,我个人拿到3800元。”该公司尿素车间负责人柴国琦高兴地告诉笔者。

除了尿素合成系统提产降耗项目,柴国琦还参与了解析回流冷却水优化、甲铵泵延长运行周期等项目,每个项目都领到了奖励。

“通过开展价值创造项目申报工作,公司内比学赶帮超的氛围浓厚。全年共200多人因为这项工作获得奖励,奖励金额从200元到2万元不等。”该公司企业管理部副部长刘英辉说。

在鼓励全员价值创造的基础上,该公司“向管理要效益”专项活动也掀起层层浪潮。为了让各项工作目标可量化、可衡量,该公司收集管理措施131项,每项管理项目均制定了切实可行的创效措施,通过管理创效降低成本千万余元。

要在内部激励干,还要向外部对标看。自潞安化工集团在煤基合成油公司召开“价值创造一体化融合管理”现场会以来,该公司积极学习潞安化工集团下属潞安化工机械公司的运营经验。他们深入分析该公司的做法,紧密结合自身实际,持续完善“价值创造一体化融合管理体系”,建立科学高效、具有自身特色的《价值创造一体化管理融合方案》,首次构建起“双轨制、多联动、全覆盖”的考核体系,实现“全面预算、绩效考核、薪酬分配”的融合贯通,充分调动起全体员工的积极性和创造性。

生产提效:不断突破技术瓶颈

液氨产能实现新突破、尿素日产量刷新历史纪录……2023年,是煤基合成油公司上下争创佳绩、捷报频传的一年。煤基合成油公司主产品液氨与尿素均超额完成生产任务,液氨计划产量23万吨,完成24.95万吨,完成率达108.5%;尿素计划产量33万吨,完成38.15万吨,完成率达115.62%。

生产任务的超额完成,是煤基合成油公司不断突破技术瓶颈、以技改驱动高质量发展的成果。

2023年3月,该公司组织对合压机通过在线动平衡技术维修,实现了液氨产量日均提升约50吨的突破。4月,对关键设备调整后加大生产系统所需氮气供应量,联系周边单位逐步退出中压氮气,氮压机外送中压氮气全部供合成氨装置产氨,进一步提高了液氨产量。5月,新增了2号循环水排水点和厂区环境温度监测装置,及时根据厂区环境温度变化进行优化调整,进一步助力液氨产量稳定提升。7月,利用年度大修对表冷器换热管进行全部更换,使得液氨产量实现历史突破,最高的一天达767.15吨。

液氨是生产尿素的重要原料,液氨产量提升为尿素产量提升夯实了基础。有了液氨产量提升的“助跑”,煤基合成油公司进一步实现尿素产量突破的“跳跃”。

2022年,该公司对尿素销售市场调查后发现,吨包尿素主要面对大用户、经销商,其市场需求量相对稳定,是尿素产品规格多元化的重要组成部分。同年12月,该公司首次以吨包形式销售尿素产品,单月销量3300吨。

“当时公司正处在吨包销售的起步阶段,我们主要通过对3号料仓引下料管进行改造来完成尿素产品吨包包装。包装过程难度大,且对人工的要求较高,还无法实现产品的称重和夹袋功能,严重制约了吨包尿素产品的装车速度和服务水平。”该公司储运管理工段组长边泽民说。

为了使尿素吨包线包装更加合理化,该公司多方走访实地考察,进行充分、深入的技术交流和沟通,于2023年初引进半自动吨包灌装机,并经过多次调试后正式投运。投运后,该公司积极调整装车方案,优化装车流程,提高装车效率,吨包尿素装车时间从一小时缩短至半小时。随着吨包装车效率提升,2023年5月,该公司单月吨包产品销量达1.4万吨。同年10月,该公司单月吨包销量首次突破2万吨,吨包销售不到一年时间实现了几何倍增。

吨包销售是该公司探索产品多元化的一种新的营销思路,增加尿素产品规格,实现了尿素销售多元化。这也是对该公司深耕市场、风险管控工作思路的最好回应。

2023年,该公司针对制约尿素系统高负荷运行的问题进行逐个攻关,改进后尿素最高日产量达1245.94吨。

生产的过程是创造价值的过程。为了让价值在生产过程中“看得见、摸得着”,煤基合成油公司绘制了“价值流图”,用价值来定义公司的一切生产经营行为,让价值创造在计划、原材料到生产和销售的每一个环节体现,在“价值流”流动过程中找到降本增效的有效举措。



创新提质:科技成果不断转化

深耕市场沃土,竞逐产品多样化新赛道,2023年,煤基合成油公司差异化尿素试生产工作任务圆满完成,产出首批合格差异化尿素产品1100吨。这是精准对接市场需求的结果,成功实现科技成果“走向”市场。

“目前首批生产的锌腐酸差异化尿素已包装完毕。下一步,我们打算开发含锌、硼、铜等元素或含生物菌的新型尿素。”该公司项目技术部主办科员曹晋斌说。

在技术人员的努力下,煤基合成油公司积极进行技术创新,超额完成科技研发指标,2023年共计申报专利13项,获得授权5项。

该公司将创新成果不断转化为生产力,并运用在生产中,在节煤、节电、节水等工作中获得亮眼的成绩单。节煤——通过给锅炉空预器增设吹灰器,提高空预器换热效率,锅炉平均效率提高1个百分点;通过在2号、3号锅炉安装冷渣机,回收利用锅炉排出热渣的热量加热脱盐水,减少除氧器的蒸汽消耗。节电——利用管理手段进行电机提效,共计完成平流池进水泵、尿素循环水冷却风机等10余项节电措施。节水——使用不同种类水处理剂降低药剂费用,使用新药剂后吨脱盐水单耗成本明显下降,进一步达成锅炉节水目标。

以能耗“双控”为抓手,重塑绿色发展新格局,该公司科技创新、系统升级的重心由优化转变为深挖,深挖两炉、电力系统、公用工程和尿素系统各装置的高能耗点位,再通过核算设备能效进行精细化调整或局部改造,推进节能降耗工作。

通过全面布局,该公司形成了以科技创新为引领的全面创新格局,并顺利通过ISO“质量、安全、环保三体系”及能源管理体系的认证,不断释放出发展活力、潜力和动力,为全方位高质量发展蓄力赋能,让煤基合成油公司在高质量发展的道路上行稳致远。

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