日前,从河南晋开集团延化化工有限公司了解到,该公司以“提质增效”为抓手,牢固树立“一切成本皆可控”理念,从思想宣教、成本管控、修旧利废多方面着手发力,出实招、解难题,全面压实生产经营运行成本,实现了降本节流、提质增效。
提高节俭意识 养成节约习惯
该公司将降本降耗作为生产高质量发展的一项重点,深入践行精益化管理要求,通过班前会、集中学习日、横幅、电子大屏、微信工作群等多类型渠道,持续强化广大职工节约意识,使职工清楚认识节支降耗的重要意义,把节约的理念渗透到职工日常行为的每一个细节中去,从身边小事做起,节约资源,消除身边的“长明灯”和“长流水”等浪费现象。
在检修期间,着力强化备件管理,确保所有备件得到最大化利用,从而有效降低购买成本。特别是在低温低压法兰垫片的选择上,车间积极推行替代方案,如采用自剪石棉板垫和四氟板垫替代金属缠绕垫,进一步提升了成本节约效能。
拧紧源头阀门 强化成本管控
该公司牢固树立“一切成本皆可管控”的理念,持续加强成本管控力度,运用“一单一审一销号”模式,聚焦物料领取、使用、回收各个环节,实施全周期动态管控,多点发力,拧紧源头阀门,切实有效保证生产现场用料不积压、不浪费,切实将“节支降耗、提质增效”贯穿安全生产全过程。
同时从细节入手,严格按照操作标准执行日常巡检和“走动式”管理机制,在增收项目节约柴油、天然气成本中,开车期间低甲接气以后及时倒为10塔气供燃料气管网,停止气化工段惰性气体发生器用柴油,可以节约柴油约0.35t/h,火炬长明灯耗天然气100.78NM3/h。
抓好修旧利废 深挖潜能增效
该公司坚持将修旧利废作为降本增效的重要抓手,不断细化内控措施,引导职工树牢“过紧日子”的思想,在日常工作过程中,做到“能修不报废、能用不领新”的好习惯。
针对煤炭卸车抓斗清理不干净情况,维修人员将废旧钢板通过拆、配、重组等方式,加工创新后,改头换面变成煤炭卸车日常生产作业中“新朋友”;由于老厂拆迁,遗留下的废旧机泵常年日晒雨淋已经“面目全非”,维修班人员对它们的轴承、叶轮、蜗盖、出料短节等机械部分的磨损件进行拆件组装、加工修复、润滑保养、刷漆防腐,让废旧物资“重新上岗”;一件件废旧工件和材料,成本管控、驰而不息。
下一步,延化公司将进一步优化、完善、推进成本管控措施,深入践行低成本运行战略,深挖提质增效途径,激发节流降本潜能,以低成本推动公司实现高质量发展。
今年以来,延安石油化工厂通过设备精细化管理,降本增效成效显著。“4月仅液力透平泵一项节电大约11.47万元。预计全年可节约电费120余万元。”该厂联合三车间设备技术员党明斐用数据展示了设备精细化管理的...
今年以来,面对严峻的市场形势,潞安化工丰喜集团临猗分公司牢固树立“成本管控、效益为先”的理念,全体干部职工齐心协力,深挖降本增效潜力,推动企业安全稳定发展。
4月11日,路博润宣布,其新一代重负荷柴油发动机油解决方案CV1150已全面通过中国国家标准GBD1规格认证,并在10万千米超长换油周期行车试验中展现出长效硬件保护与显著降本增效潜力。
4月7日,荆门石化环境监测站技术人员精准定位九通阀组件故障后,通过自主研磨、清洗和调试,成功修复了1台价值4万余元的进口红外分光油分析仪,避免了高价外委维修服务。